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2023-09-06
泮建華
(上海鐵路局杭州北車輛段)
數(shù)控機床是輪對鏇修加工的重要設備,設備性能的穩(wěn)定和加工精度的準確,對貨車輪對質(zhì)量和安全起著重要作用。主軸是機床的核心部件,主軸電機的控制對機床的精度和穩(wěn)定性也起著決定性作用。要使被加工的輪對尺寸符合規(guī)定,精度合格,同時確保在運行中的穩(wěn)定,車床主軸的穩(wěn)定可靠顯得尤為重要。通過對數(shù)控車床主軸電機的變頻技術改進,達到提高加工穩(wěn)定性、加工精度,平滑加減速、節(jié)能等目的。
一、現(xiàn)狀及存在問題
1、數(shù)控車輪車床現(xiàn)狀
杭州北車輛段修車大庫經(jīng)過擴能改造后,日出車量由原來的30輛提高到現(xiàn)在的70輛(含廠修車輛),以車輛段目前輪對60%左右的鏇修率計算,日均鏇修輪對達到170余對。目前用于輪對鏇修加工的數(shù)控車輪車床增加到8臺,車床操作工采取早、中兩班工作制,每個班次5人,因此每臺車床的日均輪對加工數(shù)達34對左右。車床數(shù)控系統(tǒng)均采用西門子公司的802D系統(tǒng),主軸采用Y-△-YY,3速電機帶動,平均功率40kW。因數(shù)控加工要求精確、可靠,對主軸電機啟動、變速、運行的穩(wěn)定性要求很高,加上車輛段目前輪對鏇修加工量大的特點,如何改善數(shù)控車床主軸控制方式,提高輪對鏇修效率和精度成為了設備維修人員的重要課題。
2、運行中存在的主要問題和原因
(1)主軸電機功率大,電機采用的硬啟動方式,啟動瞬間電流急劇增大,不僅對電網(wǎng)電壓造成很大沖擊,而且還會對電網(wǎng)容量要求過高,車輛段車輪車床與輪對探傷設備處于同一網(wǎng)路中,車床頻繁啟動產(chǎn)生的大電流對電網(wǎng)的沖擊已影響到探傷設備的正常使用。此外啟動產(chǎn)生的大電流和震動對相關零部件(各種閥類)的損害極大,對設備、管路的使用壽命極為不利。由此造成的油路和各種閥類問題,占維修量的很大比例,影響設備使用效率,增加設備維修人員的工作強度。
(2)車床主軸在運行時,由于加工刀具、被加工材料以及對工件加工的不同要求,為保證在任何情況下都能得到佳切削條件,這就要求傳動系統(tǒng)有足夠?qū)挼恼{(diào)速范圍。同時在不同轉(zhuǎn)速下又有具體的要求:高速下,要求速度穩(wěn)定,盡可能提供主軸電機的功率,即恒功率范圍要寬;低速下,要求提供大轉(zhuǎn)矩輸出,以滿足重切削的要求。采用現(xiàn)行的齒輪傳動變檔,主軸在變檔調(diào)速時由于轉(zhuǎn)速不是一個平滑的曲線,在加速或減速運行時,由于絲杠的進給速度在系統(tǒng)設定下是恒定的,由此造成的進給速度不匹配,易造成刀頭的磨損甚至崩斷刀頭,造成刀頭使用費用居高不下。
(3)系統(tǒng)對過電流保護的設計不夠合理。在車削過程中容易出現(xiàn)吃刀量過大現(xiàn)象,此時絲杠承受較大的切削力,但由于未設置高靈敏度的過電流保護裝置,使刀架扔按照程序運行,長時間工作必定會造成絲杠磨損,致使系統(tǒng)出現(xiàn)報警,設備無法正常工作。通常情況下要處理絲杠問題需要將刀架整體拆除,不僅需要耗費大量時間且購買新絲杠費用較高,期間造成設備長時間停臺也嚴重影響生產(chǎn)進度。
(4)主軸制動效果差,目前主軸采用能耗制動,在高速下主軸從制動開始到完全停止需要5~10s,制動效果不明顯,由于制動時間長,若發(fā)生突發(fā)情況主軸無法立即制動,存在安全隱患。
(5)該設備月均運行時間長,消耗的電能大,怎樣通過改進節(jié)約設備耗能也是設備維修人員面臨的一個課題。圖1為數(shù)控系統(tǒng)與主軸控制結構示意圖。
3、數(shù)控機床主軸要求
主軸是車床構成中一個重要部分,功率消耗占機床總功率的70%~80%,性能直接影響到機床的加工效率、加工材料范圍、加工質(zhì)量等。數(shù)控機床將高效、高精度和高柔性集為一體。為滿足數(shù)控車床對主軸驅(qū)動的要求,主軸必須具備幾個性能:
(1)要有較寬調(diào)速范圍且速度穩(wěn)定性能要高;
(2)在斷續(xù)負載情況下,電機的轉(zhuǎn)速波動范圍要??;
(3)電機加減速時間要短;
(4)抗過載能力強;
(5)噪聲低、振動小、壽命長。
二、主軸電機變頻改進方案
利用段已拆除原空壓機上使用的艾默生EV2000-4T0750G型變頻器,改造主軸,實現(xiàn)主軸運行頻率可控。
1、選擇合理位置安裝變頻器,按要求布置線路。變頻器主電路接線見圖2。
2、根據(jù)工件加工要求設置變頻器各參數(shù):①設置電機參數(shù),額定功率FH.01在0.4~999.9 kW,額定電流FH.02 在0.1~999.9 A;設置功能參數(shù),頻率給定通道F0.00為VCI 模擬給定(VCIGND),運行命令通道F0.03為端子運行命令通道,運轉(zhuǎn)方式F0.04 為正轉(zhuǎn),輸出頻率MAX(50.00,上限頻率F0.12)~650 Hz,設定為50 Hz,基本運行頻率為50 Hz,為防止主軸反轉(zhuǎn),設置防反轉(zhuǎn)F3.00為禁止反轉(zhuǎn),設置點動運行頻率為F3.13 為5Hz,點動加速時間F3.15為10s;②設置過程閉環(huán)控制參數(shù),F(xiàn)5.02反饋通道選擇由VCI 模擬電壓輸入0~10V,給定量F5.10為100%;③設置相關保護參數(shù),F(xiàn)L.04過載預報警檢出,檢出水平相當于電機額定電流(告警時故障代碼E014),自動限流水平FL.07 限流水平120%,保護動作FL.12,告警并自動減速運行。
三、改進后效果
1、主軸點動、啟動及運行平穩(wěn),即實現(xiàn)了主軸的軟啟動。采用軟啟動的優(yōu)點:①平滑加減速,有效避免了硬啟動對設備各部件的損傷,增強設備運行的穩(wěn)定性,提高設備使用壽命。②避免了頻繁啟動與停止對電網(wǎng)電壓的沖擊,有利于電網(wǎng)長期穩(wěn)定運行。③變頻器采用二極管整流,相對軟啟動器安全的高次諧波少,網(wǎng)側(cè)的高次諧波減少,功率因數(shù)提高。④提高運行的穩(wěn)定性,減少刀片損耗,實現(xiàn)主軸加減速的平滑,提高工件加工質(zhì)量。⑤提高安全性。降低機械配件損毀、電網(wǎng)劇烈波動、電機燒毀、停車失靈、操作人員誤傷等安全隱患。
2、減少電能消耗。通過實際測試得出,正常切削時的電流是方案實施之前的70%,每年僅電費就可節(jié)省30多萬元。
3、自動電壓調(diào)節(jié)(AVR)。當電網(wǎng)電壓變化時自動保持輸出電壓恒定;自動限流,對運行期間電流自動限制,防止頻繁過電流故障。運用此項功能設計過電流自動報警,提醒操作人員合理選擇進給吃刀量。由此可有效解決絲杠磨損嚴重等問題。
4、去除了不必要的接觸器、變速齒輪等,在提高設備運行穩(wěn)定性的同時,節(jié)省大量維修經(jīng)費。
5、實現(xiàn)主軸快速制動,利用變頻器的減速停車功能,實現(xiàn)主軸快速停車,提高設備使用效率且有效保護操作人員的安全。
6、變頻控制的實現(xiàn),使主軸運行穩(wěn)定,切削過程中調(diào)速平滑,有效防止刀架損壞,減輕了刀頭的磨損,刀頭使用費用降低。
來源: 設備管理與維修
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